提高劳动生产率促节能
节能降耗一方面给企业减少了生产成本,另一方面,通过引进先进设备,提高了产品质量,为企业赢得了更多的客户。走进“中兴”公司的生产车间,笔者看到,各条生产线上十分繁忙,工人们尽可能地赶做订单。李宏告诉笔者,由于成功进入国际大公司的采购链,公司今年形势十分喜人,目前的生产订单已经排到了明年的4月份。
“在这种订单量饱和、产量大幅增加的情况下,我们通过提高劳动生产率来实现能耗的减少。”采访中,李宏给笔者举了个例子:生产10万只产品和100万只产品,企业的所有设备都是要照样运作的,但它们的区别在于,生产100万只产品时,设备的利用率、加工率提高了,工人的作业效率提高了,这也就直接推动了企业万元产值能耗的下降。
为此,在“中兴”公司有条不成文的规定:哪个车间先完成当天的生产任务,那么工人就可以提早下班。“我们要求员工提高工作效率,尽量提高单位时间内的劳动生产率,包括现场的问题也要处理快速,尽可能减少作业时间,甚至可以说,你今天的任务做好了就可以走了。”李宏说。
此外,为鼓励员工提高劳动生产率,生管部门监控物料入库时间,合理排布各生产线的作业计划,每周六有序用电轮停时,也不再像往年一样发电生产,而是给员工放假休息。
革新工艺降能耗
眼下,在“中兴”公司,一条投资300万元的全新涂装生产线正在紧张有序地生产,为企业带来明显的节能效益。
“在我们涂装车间,原有的烤漆工艺是采用锅炉燃煤产生蒸汽加热的,能耗比较大。”李宏说,为此,从去年底开始,公司就积极与杭州一家企业商谈,引进一套进口的涂装设备,通过革新工艺来降低能耗。“这套新设备主要是采用高红外加温,等建成投产后,我们的涂装将实现高红外与蒸汽相结合的加温方式,就跟微波炉一样,能源只在产品上,其它地方不会吸收,从而大大提高了能源使用率,可以节能40%。”
与此同时,一些围绕节能降耗的生产工艺改进提升,在“中兴”公司也被积极尝试。像套筒式减震器,“中兴”将原先的铁件套筒改成塑料件套筒,这样一来每件产品可以节能100克钢材,一年下来就节省90吨钢材。
“像我们一道工序中,设备运作只需2秒钟,但前后工序的衔接需要10秒钟,这10秒钟里设备一直在运行,无疑是浪费。所以我们眼下正在做实验,让设备只在运作的2秒钟启动电源。”李宏告诉笔者,公司还打算通过PLC控制,实现人离开两分钟设备就自动关闭电源,以减少电能消耗。
此外,在中兴的产品清洗车间内,6条清洗生产线忙碌地工作着,由于运用蒸汽清洗的方法,中兴需要用大量的煤炭。为了降低能耗,中兴规定,如果产品数量低于两条生产线的,就关闭锅炉,暂停生产,等产品达到一定数量后,统一清洗。通过这一政策,锅炉煤炭使用量,每月可降低5%。
向细节管理要节能效益
今年以来,中兴工业在加大技改力度的同时,将节能减排任务分解到每个车间每个班组,与工人业绩挂钩。还加强了各个环节的细节管理,车间里全部采用节能灯。
在“中兴”门卫值班室的外墙上,挂着一张“车辆使用管理看板”,上面罗列了出车单位、申请人、目的地、出车时间等内容,使公司4辆车的动态情况一目了然。
同样,在另一侧的宣传橱窗内,笔者看到,“6S查核不符展示”板块中,贴满了一张张照片,都是因物品乱堆放或生产现场凌乱而被“曝光”的各个车间角落。
“自从县委、县政府倡导节能降耗以来,我们就积极加强细节管理,把每一块能节能的都努力去做到。”李宏说,目前,公司里成立了节能降耗领导小组,成员由车间主任、部门主管等组成,加强对公司节能的管理。他们定期开会商讨节能措施,定期检查督促降耗措施落实。
采访中,笔者了解到,通过日常细节管理向节能降耗要效益的例子,在“中兴”公司随处可见。
在职工宿舍里,40多只热水器以前是一天24小时开着,现在则白天关掉电源,夜间定时供热水,并落实专人负责监管。下一步,“中兴”打算淘汰热水器,引进中央空气能,以进一步节能。在各个车间,生产照明用的老式日光灯被逐步淘汰,取而代之的是节能灯。到目前,“中兴”公司已有60%的生产照明灯用上了节能灯。
在厂区,加强夜里路灯管理,该开的开、该关的关,不多浪费一分钟;在办公区,办公室严格控制空调温度,设定在26度,人离电脑就关机;工作结束时,所有设备断电关闭。
结束语
面对成绩,李孙琴没有沉迷于其中而停止前进,而是淡淡地笑道:“成绩只能代表过去,未来仍然任重道远,浙江中兴减震器制造有限公司刚有起色,今后仍需要社会各界、政府各个职能部门的大力支持、扶助和引导。”话虽不多,却句句铿锵有力、掷地有声……
应对金融危机,努力节能降耗,都是董事长李孙琴,总经理李宏给中兴公司所作的原定计划内,他总是能在第一时间做出的反应。这也使得中兴及时抓住了机遇,赢得了又一轮新的发展。
(中国汽车配件社区网转自:中汽联)
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